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修機|液壓強夯機主卷揚機構故障排除及優(yōu)化設計

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來源:匠客工程機械

履帶式強夯機是一種夯實機械設備,作業(yè)時將較大質量的夯錘吊起一定高度,然后釋放夯錘卷揚制動器,夯錘自由下落夯擊地面,使地基迅速密實。履帶式強夯機廣泛應用于各種大中型建筑工程的地基夯實施工,也可用于貨物的吊裝。

1 主卷揚液壓系統(tǒng)工作原理

履帶式強夯機通過主卷揚機構實現夯錘等物品的起吊和下放功能,因此主卷揚機構的性能好壞對強夯機整機的性能尤其重要。

我公司生產的 3500kN·m 履帶式強夯機主卷揚機構的液壓系統(tǒng)主要由主卷揚 1、制動器 2、液壓馬達 3、平衡閥 4、卷筒 5 等部件組成,其工作原理如圖 1 所示。當強夯機提升夯錘時,液壓馬達 3 工作,制動器 2 在平衡閥 4控制下打開,液壓馬達 3 帶動主卷揚行星減速器開始轉動,并通過常閉離合器帶動卷筒 5 轉動,卷筒 5 帶動鋼絲繩提升夯錘。

夯錘被提升至設定高度后,液壓馬達 3 停止工作,同時液壓油失壓。失壓后平衡閥 4 控制制動器 2 閉合制動,行星減速器停止工作。強夯機釋放夯錘后,夯錘以自由落體夯擊地面,從而達到使地基迅速密實的目的。

2 故障現象

該履帶式強夯機在調試過程中,主卷揚機構提升夯錘后出現了不能停留在設定高度的故障,且出現不同程度的溜鉤。我們本著從設計源頭查找問題的方法,通過分析主卷揚機構的工作原理得知,制動器制動緩慢,可能是造成主卷揚溜鉤的直接原因。

3 原因分析

制動器制動緩慢分為機械故障和液壓系統(tǒng)故障兩種,機械故障可能是制動器出現故障,液壓系統(tǒng)故障可能是制動油路發(fā)生故障。

3.1 制動器故障分析

減速器制動器由多個摩擦片組成,在長時間制動接合、分離過程中,摩擦片可能會出現嚴重磨損。或者制動彈簧預緊力不足現象,從而導致制動器制動力不夠,出現主卷揚溜鉤故障。

為此,我們從檢查制動器摩擦片的磨損情況和調節(jié)制動彈簧的預緊力 2 方面進行了故障排查,經過排查,以上2 方面都符合設計要求。

3.2 液壓油路故障分析

若減速器制動器的制動油路發(fā)生故障,如制動器回油緩慢,會造成液壓系統(tǒng)對制動彈簧持續(xù)施力,制動彈簧達不到有效制動力和行程,就會出現溜鉤現象。制動器回油可按照同一部件恒功率原則,依相關公式可判斷是否有故障:

Q 1×P 1=Q 2×P 2

式中:Q 1——標準工況流量,9L/min;

P 1——標準工況的回油壓力,0.5MPa;

Q 2——實測流量, L/min;

P 2——實測回油壓力,MPa。

用壓力表測量平衡閥處回油管路的壓力值,回油管路壓力應為 0 ~ 0.5MPa。若測量值不大于 0.5MPa,則制動回油實際流量大于標況流量(9L/min),油路暢通,溜鉤原因應為制動器故障。若測量值大于 0.5MPa,說明制動回油實際流量小于標準工況流量(9L/min),油路不暢通,說明回油管路有部分液壓油滯留,溜鉤原因應為制動油路的故障,應減小回油壓力。

技術人員用壓力表測量了平衡閥回油管路的壓力值為0.7MPa,根據公式計算出實際流量為 6.4L/min, 小于標況流量 9L/min,因此判斷出存在液壓油滯留制動器現象。 工作人員采取清洗相應油路、更換回油濾芯等措施排出了液壓油有雜質的問題,經過試驗仍有溜鉤故障存在,因此判斷液壓系統(tǒng)設計可能存在問題。

4 改進方法

為了增加回油流量降低制動回油壓力,保持回油通暢,我們從以下兩方面進行了改進。

一 是 增 大 回 油 管 路 管 徑, 從 原 來 DN12 增 加 到DN15,使回油順暢。

二是增加局部旁通回油管路,如圖 2 所示,對制動油路的回油起分流作用,減輕平衡閥處的回油壓力。

5 改進效果

技術人員隨后對改進設計進行了驗證。增加回油管路通徑和增加旁通回油管路后溜鉤現象消失,取得了滿意效果。同時公司也對本批次生產的所有履帶式強夯機進行了現車改造。

通過對強夯機主卷揚機構故障的分析和處理,我們對公司生產的履帶式強夯機進行了設計優(yōu)化,確保了我公司生產的履帶式強夯機順利交付和使用。

作者:黃淑芳 李永新 張貝 張敬恩 谷曉斌

來源《工程機械與維修》2019年第6期

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