1 故障現象
客戶多次反饋,某重型車輛在重載爬坡時發(fā)動機無力。對車輛進行檢查發(fā)現,發(fā)動機排氣管隔熱罩內側及空調壓縮機外表面有熏黑痕跡,如圖 1 所示。技術人員啟動車輛,關閉發(fā)動機風扇,原地對發(fā)動機進行怠速及加速測試,無法查出發(fā)動機排氣管連接處存在漏氣。初步判斷重載爬坡時,發(fā)動機渦輪前壓力升高,排氣管連接處發(fā)生漏氣,導致發(fā)動機加速無力。

2 原因分析
分段式排氣歧管連接處結構如圖 2 所示,其密封原理為利用密封環(huán)彈力與后排氣管內孔表面接觸實現徑向密封,利用排氣壓力使密封環(huán)與前排氣管環(huán)槽端面接觸實現軸向密封。針對此結構,分別從密封環(huán)材料耐溫性能與連接結構對故障原因進行分析。

故 障 密 封 環(huán) 材 料 為 06Cr19Ni10( 統 一 數 字代 號:S30408), 初 步 分 析, 排 氣 歧 管 漏 氣 與 材料 耐 溫 性 能 有 較 大 關 系, 擬 采 用 耐 溫 性 能 更 好的06Cr15Ni25Ti2MoAlVB( 統一數字代號:S51525) 奧氏體沉淀硬化型鋼替代。先將 2 種材料制成零件,然后將零件放入加熱爐中加熱至指定溫度,并保溫 1h 后自然冷卻,
共測試 3 組數據取平均值。如表 1 所示。

測試結果顯示,06Cr19Ni10 材料在 600℃時,張口平均收縮為 20.1%,700℃時張口平均收縮 55.61%,由此說明原密封環(huán)在高溫下使用時徑向彈力消失較大。而發(fā)動機
正常工作時渦前排氣溫度最高已達 700℃,故認為該溫度下原密封環(huán)徑向接觸力下降,是排氣管連接處漏氣主要原因之一。0Cr15Ni25Ti2MoAlVB 材料在 600℃時,張口平
均收縮約為 8.71%,700℃時張口平均收縮 29.73%,耐高溫性能有較大提升,可以用來作為密封環(huán)材料提升密封效果。
3 解決方案與性能測試
針對分段排氣歧管連接結構,我們分別從提高零件加工精度及密封環(huán)結構優(yōu)化等方面制定了 2 種解決方案,并進行了常溫靜態(tài)壓力測試。2 種優(yōu)化方案與原方案參數對比如表 2 所示。表 2 中所提及的單環(huán)與疊環(huán)結構如圖 3 所示。
靜態(tài)壓力測試設備條件如下:測試壓力采集卡最高采集頻率為 20000Hz,壓力傳感器精度為 ±0.3%,環(huán)境溫度為 25℃,氣源壓力為 600kPa。測試方法如下:將裝配好的排氣歧管通入壓縮空氣,待壓力穩(wěn)定后關閉閥門,同時用壓力傳感器測量排氣管內壓力下降情況。為了減少測試數據的偏差,每種方案測 5 組數據,并取平均值。壓力—
時間測試曲線如圖 4 所示。測試數據對比如表 3 所示。


圖 4 中可以看出,方案 1 排氣歧管連接處漏氣量很大,在氣源壓力 600kPa 時,排氣管腔內壓力平均只能達到375kPa 左右,平均在 9s 內壓力降到 1kPa 以下。方案 2 漏氣量稍微比方案 1 小,在相同氣源下,排氣歧管腔內壓力平均能達到 480kPa 左右,平均在 21s 內壓力降到 1kPa 以下。
方案 3 漏氣量最小,在相同氣源下,排氣歧管腔內壓力平均能達到 520kPa 左右,平均在 132s 內壓力降到 1kPa 以下。測試結果表明,通過提高分段式排氣歧管連接位置的

加工精度及優(yōu)化密封環(huán)的結構,可以大幅提高密封性能。采用 0Cr15Ni25Ti2MoAlVB 材料生產的密封環(huán)耐高溫性能大幅提升,保證的高溫連接徑向密封的可靠性。上述措施
實施后,密封環(huán)已批量裝機 200 萬片,用戶反饋的漏氣故障率大幅下降,由此證明優(yōu)化方案是有效的。
來源《工程機械與維修》2019年第4期
修機|發(fā)動機分段式排氣管密封性能優(yōu)化
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來源:匠客工程機械
1 故障現象
客戶多次反饋,某重型車輛在重載爬坡時發(fā)動機無力。對車輛進行檢查發(fā)現,發(fā)動機排氣管隔熱罩內側及空調壓縮機外表面有熏黑痕跡,如圖 1 所示。技術人員啟動車輛,關閉發(fā)動機風扇,原地對發(fā)動機進行怠速及加速測試,無法查出發(fā)動機排氣管連接處存在漏氣。初步判斷重載爬坡時,發(fā)動機渦輪前壓力升高,排氣管連接處發(fā)生漏氣,導致發(fā)動機加速無力。
2 原因分析
分段式排氣歧管連接處結構如圖 2 所示,其密封原理為利用密封環(huán)彈力與后排氣管內孔表面接觸實現徑向密封,利用排氣壓力使密封環(huán)與前排氣管環(huán)槽端面接觸實現軸向密封。針對此結構,分別從密封環(huán)材料耐溫性能與連接結構對故障原因進行分析。
故 障 密 封 環(huán) 材 料 為 06Cr19Ni10( 統 一 數 字代 號:S30408), 初 步 分 析, 排 氣 歧 管 漏 氣 與 材料 耐 溫 性 能 有 較 大 關 系, 擬 采 用 耐 溫 性 能 更 好的06Cr15Ni25Ti2MoAlVB( 統一數字代號:S51525) 奧氏體沉淀硬化型鋼替代。先將 2 種材料制成零件,然后將零件放入加熱爐中加熱至指定溫度,并保溫 1h 后自然冷卻,
共測試 3 組數據取平均值。如表 1 所示。
測試結果顯示,06Cr19Ni10 材料在 600℃時,張口平均收縮為 20.1%,700℃時張口平均收縮 55.61%,由此說明原密封環(huán)在高溫下使用時徑向彈力消失較大。而發(fā)動機
正常工作時渦前排氣溫度最高已達 700℃,故認為該溫度下原密封環(huán)徑向接觸力下降,是排氣管連接處漏氣主要原因之一。0Cr15Ni25Ti2MoAlVB 材料在 600℃時,張口平
均收縮約為 8.71%,700℃時張口平均收縮 29.73%,耐高溫性能有較大提升,可以用來作為密封環(huán)材料提升密封效果。
3 解決方案與性能測試
針對分段排氣歧管連接結構,我們分別從提高零件加工精度及密封環(huán)結構優(yōu)化等方面制定了 2 種解決方案,并進行了常溫靜態(tài)壓力測試。2 種優(yōu)化方案與原方案參數對比如表 2 所示。表 2 中所提及的單環(huán)與疊環(huán)結構如圖 3 所示。
靜態(tài)壓力測試設備條件如下:測試壓力采集卡最高采集頻率為 20000Hz,壓力傳感器精度為 ±0.3%,環(huán)境溫度為 25℃,氣源壓力為 600kPa。測試方法如下:將裝配好的排氣歧管通入壓縮空氣,待壓力穩(wěn)定后關閉閥門,同時用壓力傳感器測量排氣管內壓力下降情況。為了減少測試數據的偏差,每種方案測 5 組數據,并取平均值。壓力—
時間測試曲線如圖 4 所示。測試數據對比如表 3 所示。
圖 4 中可以看出,方案 1 排氣歧管連接處漏氣量很大,在氣源壓力 600kPa 時,排氣管腔內壓力平均只能達到375kPa 左右,平均在 9s 內壓力降到 1kPa 以下。方案 2 漏氣量稍微比方案 1 小,在相同氣源下,排氣歧管腔內壓力平均能達到 480kPa 左右,平均在 21s 內壓力降到 1kPa 以下。
方案 3 漏氣量最小,在相同氣源下,排氣歧管腔內壓力平均能達到 520kPa 左右,平均在 132s 內壓力降到 1kPa 以下。測試結果表明,通過提高分段式排氣歧管連接位置的
加工精度及優(yōu)化密封環(huán)的結構,可以大幅提高密封性能。采用 0Cr15Ni25Ti2MoAlVB 材料生產的密封環(huán)耐高溫性能大幅提升,保證的高溫連接徑向密封的可靠性。上述措施
實施后,密封環(huán)已批量裝機 200 萬片,用戶反饋的漏氣故障率大幅下降,由此證明優(yōu)化方案是有效的。
來源《工程機械與維修》2019年第4期
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